Home
Login.
Artikelilmiahs
5544
Update
DOLLY ARTHUR SIREGAR
NIM
Judul Artikel
RANCANG BANGUN BOOST-UP CHOPPER 24 VOLTS - 320 VOLTS DENGAN KENDALI PI BERBASIS MIKROKONTROLER
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Boost-Up Chopper merupakan prototype yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran DC yang jauh lebih besar dibandingkan tegangan masukan. Untuk menghasilkan besar tegangan keluaran yang diinginkan pada Boost-Up Chopper digunakan pembangkit PWM (Pulse Width Modulation) dengan mengatur besaran duty cycle PWM . Sinyal PWM dapat dibangkitkan dengan menggunakan mikrokontroler dan sinyal PWM yang dihasilkan pada mikrokontroler akan diterima oleh rangkaian driver IC TLP 250 untuk menjalankan fungsi pensaklaran pada Isulated Gate Bipolar Transistor (IGBT). Metode Kendali PI PWM digunakan untuk mengontrol tegangan keluaran Boost-Up Chopper agar lebih stabil karena ada respon koreksi dari setting sensor tegangan. Berdasarkan perbandingan dari hasil simulasi dan hasil uji di laboratorium menunjukan bahwa Boost-Up Chopper bekerja sesuai dengan perencanaan mulai dari pengujian sensor tegangan, pembangkit PWM, pengujian kendali PI dan mampu menghasilkan nilai tegangan keluaran yang baik. Hasil perancangan real prototype memiliki margin error sebesar 2.18% dibandingkan dengan nilai perencanaan dengan target tegangan keluaran 320 VDC dengan inputan 24 VDC.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Boost-up chooper is a prototype that produces a DC output voltage is higest than the input voltage. To produce a output of voltage on the boost-up chooper used-up PWM generator (Pulse Widht Modulation ) to regulate the amount of PWM duty cycle. PWM signal can be resulted with using a microcontroller and a PWM signal generated by the microcontroller will be accepted TLP 250 series driver IC for switching function on isulated transistor gate bipolar (IGBT). The method control of PI PMW is used to control the output voltage boost-up chooper to be more stable because there is no response correction of the voltage sensor settings. Based on the comparison of the results simulation and test results in the laboratory showed that the boost-up chooper work in accordance with the test plan from the voltage sensor, PWM station, PI controler testing and is able to produce a good output voltage value. Results of real prototype design has a margin of error of 2.18% compared to the value of planning with the target output voltage of 320 VDC to 24 VDC input.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save